Impact en prévention

    L’utilisation de la potence à la place du pont roulant améliore la sécurité physique et la santé du salarié, l’appareil étant de taille plus appropriée aux opérations de levage à effectuer. Les contraintes physiques sont réduites car la potence permet d’effectuer des opérations de levage réalisées manuellement auparavant. La motorisation dans les trois axes supprime certaines contraintes physiques.

    Installer un appareil de levage pour gagner en productivité

    Dans le cadre du développement de son activité, cette entreprise a construit un atelier de débit de pierres qui comprend trois scies de différentes capacités, desservies par un pont roulant de 12,5t. Dès le début, les responsables constatent que lorsque les deux salariés travaillent ensemble, ils ont souvent besoin du pont roulant en même temps. Quelques semaines après la mise en service de l’atelier débit, ils font installer une potence de manutention entre les deux plus petites scies.

    L’entreprise a donc acheté un treuil électrique monté sur une potence motorisée (motorisation du levage, de la translation et de la rotation) pour approvisionner les tables de découpe de la scie moyenne et surtout de la petite scie.
    Dès la construction du bâtiment, l’entreprise avait anticipé cette installation, car le socle et l’alimentation électrique de la potence avaient été inclus dans les travaux. Chaque salarié dispose maintenant de son propre appareil de levage.

    Le treuil électrique monté sur une potence motorisée approvisionne en pierres, les tables de découpe de la scie moyenne et de la petite scie.

    Avant

    Un pont roulant partagé par deux salariés

    L’approvisionnement des tables de sciage se faisait avec le pont roulant de 12,5 t de l’atelier, ce qui était peu pratique pour manipuler les blocs de faibles dimensions. Les petites pièces étaient parfois portées à la main. La personne travaillant à l’atelier débit (100 % de son temps) est accompagnée, 30 % du temps, par un tailleur qui utilise la petite scie (soit 11 h/semaine). Lorsque les deux travaillaient en même temps au débit, ils devaient partager le pont roulant. La manutention lors de l’approvisionnement de la petite scie représente 25 % du temps d’utilisation, soit 2,75 h/semaine. C’est ce temps qui va être économisé grâce à la mise en place de la potence.

    Après

    Chaque salarié dispose d’un treuil électrique

    La potence permet de prendre les blocs sur la palette pour les poser sur la table de découpe, puis de reprendre les blocs découpés pour les remettre sur les palettes. Les salariés peuvent travailler en même temps au débit, en ayant chacun un appareil de levage à leur disposition.

    Approvisionner les tables de découpe des scies à pierre Potence motorisée dans l'atelier de taille de pierres.

    Prévention des TMS sur vos chantiers : profitez des aides financières du Fipu

    Le Fipu, fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle, vous aide financièrement à agir sur trois facteurs de risques de TMS (troubles musculo-squelettiques) :

    • les manutentions manuelles de charges ;
    • les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
    • les vibrations mécaniques.

    150 millions d'euros d'aides financières directes sont mis à disposition des entreprises en 2024. 70% de ces subventions sont destinées aux entreprises de moins de 49 salariés.

    L'OPPBTP vous accompagne :

    Impact sur les risques

    Impact qualité et RSE

    Qualité
    L’approvisionnement en matériaux pour les décharger sur la table de découpe est optimisé.

    Performance de cette solution

    Rendement (gains / coûts)

    Pour 1 euro investi, cette solution génère 1,74 euro de gain.

    Retour sur investissement

    L’investissement est amorti en deux ans et dix mois.

    Bilan par salarié/an

    Le gain par salarié s’élève à 880 euros par an.

    Économie réalisée

    L’économie globale est de 12 314 euros (gains - coûts).

    Bilan économique

    . Durée envisagée : 7 ans
    . Effectif concerné : 2 personnes

    L’effectif concerné correspond aux deux salariés travaillant à l’atelier débit. La période considérée est celle de la durée de remboursement du matériel. Il n’y a plus de temps d’attente pour lever des pièces. 

    Pour 1 € de bénéfice investi, l'entreprise génère 0,74 € de bénéfice, ce qui fait réaliser une économie de 12 314 € sur 7 ans à l'entreprise tout en améliorant sa prévention au sein de l'atelier.

    Coût

    Achats

    13 515 €

    Formation

    128 €

    Installation

    300 €

    Entretien

    2 695 €

    Total Coûts

    16 638 €

    Gains

    Production

    28 952 €

    Total Gains

    28 952 €

    Coût

    Achats

    13 515 €

    prix de la potence installée et posée

    13 515 €

    Formation

    128 €

    temps de formation à l'utilisation de la potence en sécurité

    128 €

    Installation

    300 €

    coût de l'installation électrique

    300 €

    Entretien

    2 695 €

    entretien annuel par prestataire

    2 380 €

    VGP annuelle

    315 €

    Total Coûts

    16 638 €

    Gains

    Production

    28 952 €

    immobilisation du débiteur pendant l'occupation du pont roulant par son collègue

    28 952 €

    Total Gains

    28 952 €

    Besoin d'aller plus loin
    Vous voulez en savoir plus sur le risque de heurt ?
    Consultez le zoom sur le risque
    Retrouvez notre catalogue de formation
    Accéder
    Cette page a-t-elle répondu à vos questions ?

    En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Ceux-ci nous permettent de connaitre votre profil preventeur et d’ainsi vous proposer du contenu personnalisé à vos activités, votre métier et votre entreprise. En savoir plus